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通信工程畢業(yè)論文

定時(shí)器發(fā)條工藝編制與研究

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定時(shí)器發(fā)條工藝編制與研究

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定時(shí)器發(fā)條工藝編制與研究

  摘 要:本文通過大量試驗(yàn)編制出了定時(shí)器發(fā)條的生產(chǎn)工藝,滿足廣大用戶對其機(jī)械性能及幾何尺寸的要求。

  關(guān)鍵詞:定時(shí)器 發(fā)條 儀表

  儀表發(fā)條是我廠的一種性產(chǎn)品,為了滿足廣大用戶對其機(jī)械性能及幾何尺寸的要求。我們做了大量的試驗(yàn)、吸取最佳生產(chǎn)方案,編制出定時(shí)器發(fā)條的生產(chǎn)工藝。實(shí)踐證明該工藝是可行的,按此工藝所生產(chǎn)的產(chǎn)品其機(jī)械性能及幾何要求都滿足了用戶的要求。

  1 試驗(yàn)方法

  材料:2Cr19Ni9M。幾何尺寸為¢10 mm棒料。

  對定時(shí)器發(fā)條的物理性能的影響因素較多,其主要影響因素為:化學(xué)成分、固溶溫度及時(shí)間、鹽浴尺寸(變形量)、定性溫度及時(shí)間。我們在試驗(yàn)時(shí),觀察每個(gè)因素的影響時(shí)都是把其他各因素加以固定,以觀察該因素影響的效果。

  2 試驗(yàn)分析

  根據(jù)上述的試驗(yàn)方法,所得出的效果如下。

  2.1 原材料的化學(xué)成分對條的性能的影響

  試驗(yàn)條件:固溶1180℃+8′,固溶尺寸為3.7 mm,時(shí)效處理490℃+2.00時(shí),其試驗(yàn)結(jié)果見表1。

  由表1可以看出,在其他成份大致相同的情況下,含碳量高者其強(qiáng)度及力矩都是較高的。但軋制效果看較差,軋出的條易裂、而且硬,軋制困難,成品條易斷,脆性較大。含碳量低者其性能略低于含碳量高者,但其塑性很好,合格率高,而在原材料加氮,則其性能較低碳量有一定的提高。我們認(rèn)為,材料中碳含量高,經(jīng)固溶后,其中的碳化物完全溶解,均勻化。所以表現(xiàn)出固溶后其硬度值較高強(qiáng)度高,同時(shí)碳的含量高,易造成晶界腐蝕,因而使塑性下降,脆性增大,在軋制時(shí)開裂較大。所以造成工藝難度較大,成品條出現(xiàn)脆斷。組織中加氮,在固溶時(shí),同樣以固溶狀態(tài)溶入在組織中,材料的塑性很好,在經(jīng)過90%的軋制型變量后,金屬組織中的位錯(cuò)密度提高很大,形成加工硬化,而在時(shí)效處理時(shí),有些位錯(cuò)被恢復(fù),而大量的位錯(cuò)織構(gòu)被碳、氮所形成的柯氏氣團(tuán)固定位,因而提高了強(qiáng)度。因而加氮是可行的,但含量不可過高,過高使脆性增大。

  綜上所述,我們認(rèn)為含碳量以0.21%~0.25%為宜,加氮量為0.1%~0.13%,含碳量在0.24以上時(shí),不宜加氮。

  2.2 原材料固溶尺寸對條的性能影響

  實(shí)驗(yàn)條件:固溶1180℃+8′,時(shí)效處理490℃+2.00,成份C:0.22%,其試驗(yàn)結(jié)果見表2所示。

  從表2可以看出,固溶尺寸越大,則其形變量越大,那么位錯(cuò)密度就越高。即加工硬化效果就越大,在時(shí)效強(qiáng)化后條的抗拉強(qiáng)度也隨之提高,但是當(dāng)變形量過大時(shí)位錯(cuò)密度高到一定程度時(shí),便形成微裂紋,使成品發(fā)條脆性增大,使廢品率提高。另外當(dāng)變形量大到一定程度時(shí),其力矩的提高幅度并不高。見圖1。但形變低時(shí),其強(qiáng)化效果不佳,在尺寸為4.2 mm左右時(shí),其效果較好,且軋制效果也好。變形量對力矩的落差影響不大,因此我們采用4.2 mm左右的固溶尺寸。

  2.3 固溶溫度的影響

  試驗(yàn)條件:固溶尺寸3.7 mm,成分C:0.22%,時(shí)效處理490 ℃+2.00,固溶時(shí)間:8分鐘。試驗(yàn)結(jié)果見表3。

  由表3可知,固溶溫度的變化對成品發(fā)條的硬度、抗拉強(qiáng)度影響是很小的,對力矩的影響也不明顯,溫度高能使材料的固溶度達(dá)到較好的程度,碳化物溶解的較多。在1250 ℃時(shí)處理的材料軋制效果較差,可能是金屬組織中的晶粒變大,或是由于溫度過高,組織中產(chǎn)生過燒現(xiàn)象,綜上所述我們認(rèn)為固溶溫度為1180 ℃左右為宜。

  2.4 固溶時(shí)間的影響

  試驗(yàn)條件:固溶1180 ℃,尺寸3.7 mm,成份C:0.22%,時(shí)效處理490 ℃+2.00。其試驗(yàn)結(jié)果見表4。

  由表4可知,固溶時(shí)間長的其效果好,在1180 ℃時(shí),首先說材料是達(dá)不到過熱和過燒的,那么時(shí)間長,材料中的碳化物溶解的較多,均勻化程度較好,所以表現(xiàn)出固溶后的硬度較低,軋制效果也好。碳原子的均勻化對后續(xù)的時(shí)效強(qiáng)化是極有好處的,這樣時(shí)效使其柯氏氣團(tuán)的碳化物微粒更是均勻、彌散,大粒的硬化物較少,對發(fā)條的力矩也有提高。根據(jù)金屬組織中的碳及其成份擴(kuò)散過程,化合物的溶解時(shí)較快些,而均勻化是需要較長的時(shí)間的,因此我們認(rèn)為長時(shí)間是好的。從經(jīng)濟(jì)效果考慮,取固溶時(shí)間為8 min時(shí)合適的,時(shí)間太短其碳化物的溶解度擴(kuò)散是極不充分的,對材料的性能無好處。

  2.5 時(shí)效溫度的影響

  試驗(yàn)條件:固溶1180℃+8′,尺寸3.7 mm,成份C:0.22%,時(shí)效時(shí)間為2.00小時(shí),其試驗(yàn)結(jié)果如表5。

  由表5可知,時(shí)效強(qiáng)化是存在一個(gè)最佳溫度區(qū),在該溫度時(shí),其硬度及抗拉強(qiáng)度都是達(dá)到最大值,同樣發(fā)條的力矩輸出也是符合這個(gè)規(guī)律的,它們的變化規(guī)律由圖2可清楚的反映出來。在520 ℃時(shí),其組織中的碳化物析出是較為均勻、彌散的,是較理想的碳化物氣團(tuán),對位錯(cuò)的移動阻力最大,因此效果最好,而過高的溫度,金屬組織中的碳化物聚集長大,破壞柯氏氣團(tuán)的作用,同時(shí),將由冷軋變形所造成的高位錯(cuò)密度經(jīng)高溫時(shí)效使位錯(cuò)被恢復(fù),或被再結(jié)晶,因而發(fā)條的強(qiáng)度及力矩下降。若溫度低,將造成碳化物形核量不足或形成不了柯氏氣團(tuán),故強(qiáng)化效果不佳,因此我們認(rèn)為時(shí)效的溫度應(yīng)為520 ℃為宜。

  2.6 時(shí)效時(shí)間的影響

  試驗(yàn)條件:固溶1180℃+8′,尺寸3.7 mm,成份C:0.22%,時(shí)效溫度為490℃,其試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。

  由表6可知,在溫度一定的條件下,時(shí)效時(shí)間是一個(gè)主要的參數(shù),此試驗(yàn)所取的溫度是較低的,非理想溫度。但從表6我們可以找出一些規(guī)律性的東西,在該溫度的條件下,時(shí)間長一點(diǎn)事有利于時(shí)效強(qiáng)化的,但不可過長,過長了同樣會使強(qiáng)度下降。碳原子及金屬原子的擴(kuò)散速度是很慢的,所以在低溫度時(shí)應(yīng)長一點(diǎn)時(shí)間,高溫時(shí)應(yīng)短一點(diǎn)時(shí)間。高溫時(shí)效的效果不好,易過時(shí)效,所以我們認(rèn)為在目前的裝爐量及加熱條件下時(shí)效工藝為520 ℃+2.00小時(shí)。

  2.7 粗、精軋制的下壓量及軋制道次對成品率的影響

  為了保證軋制后發(fā)條的平度、直度及表面質(zhì)量,我們經(jīng)過試驗(yàn)認(rèn)為,每次下壓量不易過大,變形量以10%為宜,這樣方可保證發(fā)條的尺寸均勻性好,可提高發(fā)條的彈性。因此我們就現(xiàn)有的軋機(jī)編制出軋制道次及下壓量,實(shí)踐證明可行,所以保證質(zhì)量。

  3 結(jié)論

  我們根據(jù)這些試驗(yàn)及實(shí)踐的考驗(yàn),編制出了定時(shí)器發(fā)條的生產(chǎn)工藝,按該工藝生產(chǎn)出的發(fā)條其性能及幾何尺寸是可以得到保證的。

  參考文獻(xiàn)

  [1] 北京鋼鐵學(xué)院.金屬學(xué)[M].

  [2] 熱處理原理[M].大連工學(xué)院.

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