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大專畢業論文

制動盤加工工藝改善

時間:2022-10-05 17:11:50 大專畢業論文 我要投稿
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制動盤加工工藝改善

  制動盤加工工藝改善

  【摘 要】 針對汽車制動器部件中制動盤,機加工工藝中存在的質量問題,進行了深入的分析,也就加工中的難點進行了分析,提出了合適的工藝加工方法,并選擇了適宜的工藝解決方法。

  【關鍵詞】 毛坯 制動盤 料廢 工廢 成本 經濟效益

  我公司一種型號制動盤形狀及尺寸如圖1所示。該零件形狀不復雜,但精度要求較高,由圓形和平面構成,零件材料為HT250,材料供應狀態為粗成型的毛坯狀。

  工藝現狀:為用兩臺立車數控、一臺立加數控機床,批量生產。

  加工工序分為三道序。其一為大頭朝下,風道上平面定位,側夾緊,用了叁把刀,車小頭形狀,用一臺立車;其二為掉頭小頭朝下,小頭平面定位,三爪張小頭內孔夾緊,用了叁把刀,車大頭形狀,用了叁把車刀,用一臺立車;其三為掉頭大頭朝下,大頭平面定位,三爪張大頭內孔夾緊,用了兩把刀,做小頭的孔系,用一臺立加。(如圖1圖2)

  1 質量問題

  (1)料廢、工廢比例大,質量控制困難,為此產能低;恐引起制動器的交付;(2)刀具的刀片損耗大;(3)夾具裝夾工件不穩定;上述質量問題,大幅度地增加了單件制動盤的加工時間,大幅度地增加了單件制動盤的制造成本,嚴重地影響了我們公司產品的經濟效益。

  2 質量問題的具體分析

  經過組織多方相關人員(設計、生產、工藝、毛坯供應商)共同探討,集思廣益,經過仔細分析。得出的結論是:發生上述質量問題主要是鑄件毛坯余量過大引起的。

  具體原因為:我公司制動盤產品型號眾多,協作毛坯廠商為減少模具開模數量,使多種型號制動盤共毛坯,為滿足多種型號制功盤的生產,為此毛坯加工余量預留太大,多處有10mm以上余量、且要裝夾、定位處厚薄不均,毛胚一致性差。

  毛坯余量太大,好多零件車掉余量后就露出鑄件的常用缺陷氣孔、砂眼、裂紋、結疤、疏松,從而造成料廢,且比例較大;毛坯余量太大,對夾具的裝夾、定位造成一定困難,影響夾具穩定性、通用性,夾具裝夾不好就造成大量的工廢;毛坯余量太大,使刀具的刀片損耗大,極大地增加了單件制動盤的加工成本!我們采用的是國外刀具商瓦爾特、肯納的刀片,刀片價格在20―40元左右,還增加了換刀片的次數和時間;毛坯余量太大,對夾具的裝夾、定位造成一定困難,影響夾具穩定性、通用性,使工人要用更多的時間來裝夾好待加工零件。

  3 工藝方案及解決方法

  3.1 工藝方案

  需外協毛坯供應商扒皮(粗車),減少機加余量。也就是在原三道序的基礎上增加一道序扒皮,也就是在毛坯供應商處先按不同型號產品尺寸用普通車床粗車一道,留下精車余量。

  3.2 扒皮的好處

  扒皮可以提前發現很多料廢盤,省得運到我們公司后,發現料廢再運回去,省去了不必要的運費,粗車合格產品再運到我們公司精加工;扒皮可縮短數控機加的時間,提高生產效率;扒皮減輕了制動盤毛胚的重量,可減輕工人批量生產的勞動強度。

  扒皮還可大量地減少刀具的刀片損耗;還能使夾具的裝夾、定位更快捷、準確,節藥大量的裝夾時間。具體扒皮時,要視各種型號制動盤的尺寸放余量進行,不要留過多余量。這樣可有效地解決以上的質量問題。這個方案實施,難點在外協毛坯供應商。

  3.3 具體解決方法

  因為制動盤毛坯同毛坯供應商是以重量計價的,他們距我們公司有3個多小時的車程,來回的運費也是他們承擔,他們是我們的長期毛坯供應商,投資―、兩臺普車、招幾位車工是劃算的,何況粗車下來的廢料,還可回爐再利用,經濟帳誰都會算,我們公司工藝給他們出具需加工制動盤的粗車圖紙,詳見圖2。

  他們依各種型號粗車圖先粗車一道毛坯,不合格品就地就可回爐,合格粗車產品發至我們公司精車,此方案是雙方共贏的,雙方老總一拍即合,當即就決定了實施此方案。我們公司制動盤其中一種型號扒皮前后加工情況對比,詳見表1。

  4 結語

  通過采取以上工藝措施,經過多批次生產,制動盤在我們公司加工過程中穩定可靠;夾具裝夾安全、可靠、迅捷;加工中極少出現扒皮前的料廢、工廢,單邊廢品,制動盤機加合格率大幅度提高;大幅度地提高了刀具上刀片的使用壽命;極大地縮短了單個制動盤的實際加工時間;極大地提高了我們公司制動盤產品的經濟效益;至今沒有出現質量及其它問題,驗證了此工藝方案的正確可靠性。

  參考文獻:

  [1]數字化手冊編委會編.機械設計手冊(軟件版)V3.0.

  [2]數字化手冊編委會編.機械加工工藝手冊(軟件版),2008.

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